某轮为西德汉堡荷瓦尔特兹厂建造,主机为MAN KTZ 70/120D,指示功率6 263.8 kW,额定转数135 r/min。该轮自日本返航新港途中,0200时,值班二管轮、机工在集控室发现主机转速由112 r/min下降到105 r/min,扫气压力由0.024MPa,下降到0.020MPa,控制台上2号滑油泵运行指示灯亮。在没有检查主机滑油压力的情况下,误认为燃油中含水,为防止主机转速下降造成透平喘振和排气温度过高,采取了加大油门的办法,并用泄放燃油日用柜残水,换轻油等措施来稳定转速。同时,机工检查了透平工作情况,未发现异常。直到0231时才发现主机滑油压力为零,随即将主机停下,重新启动2号滑油泵,发现该马达不转。0235时,轮机长到机舱后,首先测量了滑油循环柜油位,查看了缸套、活塞冷却水压力等参数,将1号滑油泵压力值调到正常数值之后,两次启动主机微速运转共计18 min,0430时,打开主机曲拐箱道门检查发现,主轴承严重烧损,被迫飘航,后被拖到新港。
该轮为一艘20多年的老船,经调查,该事故的直接原因是由于主机2号滑油泵马达的保险丝断两相,滑油失压所致。
该轮曾经为一条自动化船,原来有两台滑油泵的低油压自动切换电路,但已拆除多年。由于改动后的线路不合理,当马达因故障停转时,控制台上的运转指示灯仍然亮,这容易使值班人员产生误解。该轮主机安全保护的停车伺服器联接销也早已拆除,应急停车功能失效,致使主机滑油失压不能自动停车。该轮机舱监控警报系统由于设备老化经常误报警。事故发生时, 该警报系统的工作电源因已被切断,而没有发出警报,使得值班人员不能及时找到主机降速的原因,造成并扩大了这起事故,经事后检查发现,主机滑油低压警报是正常的。
总之,经调查分析认为,该事故是由于主机2号滑油泵马达保险丝烧断,滑油失压又无低压保护装置造成。加之警报系统电源被切断,值班人员对故障判断失误和处理不当,盲目加车等因素,致使主机机损。